发布日期:2017-04-17 点阅次数:次 来源:安徽军工集团
3月17日下午7点多,东风机电公司桃花生产区一片寂静,可热表分厂工房里却灯火通明,为了减少污染物排放,提高产能,降低生产线工人劳动强度,此时有两组人员正在对民品铜件镀锡生产线抛光工序进行改造。这是分厂工艺技术改进的又一次“革命”。
民品铜件镀锡生产分前处理和后处理,目前承制阳光电源产品在前处理时需进行去浮铜和抛光两道工序,这两道工序都会产生有害物质,存在不环保和危害员工身体健康的因素。环保问题目前日益受到重视,分厂一直在思考、调研,如何改进及提高效率。经过摸索,技术人员提出了改进方案和新的工艺流程,新工艺摒弃了原工艺的去浮铜工序,选用环保的抛光材料,将抛光槽、水洗槽、超声槽从前处理工房调整到镀锡线对面,减少了5道工作步骤;生产过程不产生有害物质,员工在进行超声处理时也不需要在前处理工房“转大圈”了,既解决了环保问题,保护了员工身体健康,又提高了效率,大大降低了劳动强度。 参与工艺改进的这两组人员都是党员,他们主动请缨参战。一组是以吴峰同志为主的电器组,主要负责对设备的拆移和改造安装。由于原先设备安装在前处理工房内,条件很差。很多电器接头和螺母严重锈蚀,稍不小心就会损坏。为此,吴峰就跪在地上,打着手电筒一点一点地扣螺母,一根线头一根线头地做标记。另一组是以姚德刚同志为主的槽体及管道焊接组。因为没有现成的槽体,需要对其他槽体进行改造。姚德刚不得不趴在槽子里进行焊接。一次焊接下来后便满头大汗,他仍然坚持完成了一次又一次焊接任务。 从最初的中温磷化到无氰镀锌镀铜,从电泳挂具的改造到热塑管的工装改进……无不凝结着热表分厂员工的汗水和期望。这次铜件抛光工艺改进也使得产品质量更加稳定,环保能力更出色,大大提高了客户满意度。 有新工艺强有力的j9九游会首页登录的技术支持,有不畏困难的党员和职工的无私奉献,还有什么能够阻挡东风前进的脚步!(王正坤) 【】 【】 【】
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